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本文采取加入添加剂的方法提高银层硬度,并通过研究薄层镀硬银工艺,剖析比较薄层镀硬银层与普通镀银层的高温摩擦系数、磨痕深度,并将薄层镀硬银后的零件与普通镀银后的零件进行中试试验,不雅观察了试验后零件外不雅观与试验前后回路电阻的变革。
结果表明,薄层镀硬银层比普通镀银层具有更高的耐磨性能,中试试验后零件外不雅观无明显磨损,试验后回路电阻并无明显增大。因此,采取薄层镀硬银工艺提高了镀银层的耐磨性,在不影响产品性能的条件下,可适度降落镀银层厚度,生产效率提升约一倍,本钱降落约40%。
在高压电气领域,主回路电打仗面均哀求镀银。《电网金属技能监督规程》规范哀求室内导电回路动打仗部位镀银层厚度不宜小于8m,我司气体绝缘金属封闭开关设备(gas insulated switchgear, GIS)上零部件摩擦打仗面镀银层厚度多为50m或更高(含0~+20公差)。随着本钱意识的加强和生产效率的提升,操持在摩擦打仗面开展薄层镀硬银工艺,研究将摩擦打仗面50m的镀银层厚度降至20m,产品能否达到功能哀求。
根据行业发展,本文对行业中提出的镀硬银工艺进行了研究试验,研究在隔离开关摩擦打仗零件的功能性镀银中,将普通镀银(HV0.0570)的硬度提升至HV0.05120后,是否能够达到降落厚度的目的。镀硬银工艺紧张通过向镀槽注入添加剂的办法实现。此外,本文经由试验确认,将镀银层硬度提高及厚度降落后,产品能否达到功能哀求。
1 镀银溶液的配置及工艺流程光亮镀硬银工艺研究的核心在于在担保银层良好导电性的条件下提高银层硬度,同时使银层表面结晶更致密光亮。方案中须担保溶液具有良好的导电性,因此钾盐型镀液须作为首选,并通过添加剂以求达到银层硬度大于120的哀求(HV0.05≥120)。文献表明,将锑盐作为薄层镀硬银工艺的添加剂。
1.1 镀银溶液的配置
表1 镀硬银溶液的组成
1.2 镀银工艺流程
镀银工艺流程为:前处理(酸洗)—热水洗—流动冷水洗—盐酸活化—流动冷水洗—硝酸侵蚀—流动冷水洗—中和—流动冷水洗—紫铜镀光亮硬银—流动冷水洗—热水洗—晾干—下件。
2 镀银层性能及在隔离开关上的运用2.1 试验零件准备
选取隔离开关3相动触头进行试验,采取薄层镀硬银工艺,拟将镀银层硬度提升到HV0.05 120以上,镀银层厚度分别降落至10m、20m、30m。镀后将零件装入隔离开关样机进行机器寿命试验,与另一台镀银厚度为50m普通镀银触头样机做机器寿命比拟试验。
在触头镀银时,同槽镀与触头镀银层厚度相同的紫铜块3块。即1号触头及第1组样块进行镀硬银10m处理,2号触头及第2组样块进行镀硬银20m处理,3号触头及第3组样块进行镀硬银30m处理。
2.2 硬度丈量
触头及样块电镀完成后,对样块镀银层进行了表面显微硬度检测,每组3个样块显微硬度基本同等。将镀银层厚度与硬度取均匀值,电镀样块镀银层厚度及硬度见表2。
表2 触头镀硬银后的厚度及硬度
从样块情形可知:
1)采取镀硬银工艺的镀层,硬度大幅度提高。2)随着镀层厚度的增加,硬度也在提高。3)10m厚度的镀硬银工艺也能达到本次试验硬度高于120的目标。2.3 耐磨性比拟
第2组样块及第3组样块的均匀硬度均高于第1组样块,解释相对第2组样块及第3组样块,第1组样块的耐磨性更差。因此选用第1组样块进行高温摩擦磨损试验,并与普通镀银样块的高温摩擦磨损试验结果进行比较,得到试验结果如下。试验参考标准GB 12444.1—90。
图1、图2分别为普通镀银样块及镀硬银样块摩擦系数。从图1可以看出,普通镀银样块在短韶光内摩擦系数急速增大,且随着韶光变革摩擦系数不稳定,解释表面更易受到毁坏变形。从图2可以看出,镀硬银样块在一定的韶光内能坚持稳定较小的摩擦系数。结果解释镀硬银样块具有更好的耐磨性,表面不易受到毁坏。
图1 普通镀银样块摩擦系数
图3、图4分别为普通镀银和镀硬银的磨痕图。从图3、图4可以看出,相同摩擦下,镀硬银磨痕深度为15.24m,普通镀银磨痕深度为41.57m,镀硬银的磨痕远小于普通镀银磨痕,表明在镀硬银工艺下银层硬度为车间常规工艺镀银层硬度的一倍旁边,达到并超越了试验预期,完成了所有的技能准备事情,之后进行并通过了型式试验。
图2 镀硬银样块摩擦系数
图3 普通镀银磨痕图
图4 镀硬银磨痕图
2.4 样机机器寿命试验
根据GB 3309—89,将触头装入试验样机进行机器寿命试验,试验结果如图5所示,触头试验后外不雅观情形良好,没有涌现磨透漏铜等征象。两台样机触头比拟,右侧无编号触头统一为普通镀银50m,左侧1、2、3号触头分别对应硬银10m、20m、30m,两触头寿命试验后均保持了良好的镀银面外不雅观。
图5 镀硬银触头(左)与普通镀银触头(右)进行寿命试验后的描述
2.5 回路电阻丈量
根据GB/T 11022—1999进行回路电阻丈量,经由机器寿命试验后,回路电阻值的变革也稳定在合理范围内,没有涌现电阻过大的情形,回路电阻试验合格。
表3 经由寿命试验后触头电阻变革
3 结果与谈论本文经由试验,确定了镀硬银工艺对付高压电气隔离开关的适用性和有效性,并通过机器寿命试验和回路电阻丈量,证明了本文所用镀硬银工艺能够知足产品运行的机器和电性能哀求,若对工艺进行推广,则可达到提高生产效率,降落产品本钱的预期目标。
按126kV GIS1000U/年、252/363kV GIS500U/年打算,整年摩擦打仗面镀银面积约120000dm2。按实际镀银均匀厚度50~80m降落至20~30m进行打算,实际降落镀层厚度约40m,每年将减少银板花费约40m120000dm20.1g/(dm2•m)=480kg,折合约200万元。按以上面积打算添加剂利用量约20万元,累计可节约本钱180万元,综合节约本钱40%。
原有普通镀银工艺韶光须要近4h,且均匀度低,易造成返工。若将镀银层厚度降落至20m,工艺韶光仅须要2h,为镀银工艺提升生产效率一倍旁边,能有效减少由于原工艺镀银层不屈均而造成的零件返工,降落本钱。
4 结论1)镀硬银工艺提高了银层显微硬度,同时提高了银层的耐磨性能。2)提高高压电气隔离开关动触头的银层硬度后,考试测验减薄银层厚度并进行了回路电阻试验与机器寿命试验,结果显示减薄后的银层知足隔离开关性能哀求,且生产效率提升约一倍,本钱降落约40%。3)在GIS其他摩擦打仗零部件的镀银中,可根据各自产品的参数,进行验证明验,确认在担保机器寿命试验通过的条件下,降落镀层厚度。本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除,如需转载请保留原文地址:http://www.baanla.com/bx/67334.html
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