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导读:针对薄壁电子机箱骨架铸件,设计浇注系统,利用仿真软件对工艺进行仿真及优化,确定最优工艺,采取3D打印砂型铸造工艺完成了铸件的试制,铸件成形良好,最小壁厚达到2.5 mm,尺寸精度及内部质量知足哀求。
随着科学技能发展,航空、航天、船舶等行业零件构造设计呈现出整体化、薄壁化和繁芜化特点,对铸件试制周期、尺寸精度、表面品质和力学性能等也提出了更高的技能哀求。因此,如何尽快提高此类铸件的快速试制和制造能力,担保铸件高质量精密成形是目前急迫须要办理的问题。铸造工艺仿真技能,对铸件在成型过程中流场、温度场等进行仿真,能够准确预测缩松、缩孔等铸造毛病,为确定最佳工艺方案、优化工艺参数、缩短新产品试制周期、降落试制本钱供应科学依据。3D打印砂型铸造技能具有相应速率快、制造周期短、灵巧性高、稳定性好、砂型/砂芯一体化制造及可制造出任意繁芜形状等优点,特殊适宜单件、小批量铸件生产试制,具有广阔的运用前景。本课题对大型薄壁繁芜电子机箱骨架铸件进行铸造工艺仿真,优化工艺设计,采取3D打印砂型生产出符合哀求的铸件。
某电子机箱骨架铸件构造见图1。质量为32.5 kg,材质为ZL101A,Ⅱ类铸件,尺寸公差CT8级。形状尺寸为728 mm673 mm582 mm,两侧方腔壁厚为2.5 mm,别的大面积壁厚为4 mm,最大壁厚为16 mm。电子机箱骨架的适宜铸造的最小壁厚为6~8 mm,但其范例壁厚为4 mm,随意马虎涌现冷隔;铸件形状较大,壁厚较薄,易变形;铸件薄厚壁交卸处随意马虎存在缩松毛病。
图1 电子机箱骨架构造
表1 砂型铸造铝合金铸件的最小壁厚 mm
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铸造工艺设计与仿真优化
采取主浇注系统+赞助浇注系统的稠浊浇注系统,直浇道为蛇形,直径为45 mm,内浇道壁厚为15 mm,立桶直径为80 mm。铸件上端两侧壁厚为2.5 mm,部分从立桶处开设横浇道和内浇道,防止合金液流动过长导致冷隔;铸件上部中间薄壁部位单独开设赞助浇注系统,即浇道2,设5个内浇口。从该处直浇道浇注,可提高充型能力,防止合金液温度较低产生冷隔。
图2 浇注系统
在730 ℃浇注时,铸件无法完备充型,这是由于铸件形状较大,铸件上部壁厚较薄,铝合金液流到上部时温度较低,形成冷隔。在750 ℃浇注时,浇注温度相对提高,顶端筋部温度为560~600 ℃,铸件能够完备充型,但温度偏低,可能会涌现冷隔的风险。仿照可知,铸件的毛病紧张分布在凸台的位置。在凸台上放冷铁共31块后,凸台上的毛病肃清。
(a)730 ℃ (b)750 ℃图3 不同浇注温度下的充型结果
(a)冷铁位置 (b)不放冷铁 (c)放冷铁
图4 放置冷铁前后缩松的仿照结果
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砂型设计及打印
砂型设计时将整体模型按照1%的紧缩率进行缩放,根据铸件构造特色,将砂型分为7块。砂型设计时,预留出冷铁的位置,后期将成型冷铁采取铸造粘结剂固定到砂型上;砂型子扣斜度为5,砂型合营间隙为0.3 mm。砂型采取3D打印办法制造,打印材料为100/200目天然硅砂,打印层厚为0.2~0.5 mm。打印过程中,采取逐点喷洒粘结剂来粘结粉末材料的方法制造砂型。打印砂型的强度为1.6~2.0 MPa,发宇量为14.1~14.8 mL/g。
1.下箱 2.砂芯Ⅰ3.中箱 4.砂芯Ⅱ 5.砂芯Ⅲ 6.砂芯Ⅳ 7.上箱
图5 砂型设计
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铸件浇注及剖析
将打印好的砂型型腔表面刷醇基涂料两次,对砂芯进行140 ℃4 h烘干。砂型形状带冷铁的地方,采取酒精喷灯喷烤,然后将砂型合箱。首先将砂芯Ⅰ通过芯头装置在底箱上;然后将小砂芯Ⅱ、Ⅲ通过铸造粘结剂粘到中箱上;将中箱装置在底箱上,末了将上箱合型。对砂型进行浇注,浇注温度为750 ℃,浇注的电子机箱骨架铸件实物图见图6。
图6 首次试制铸件实物
图7 为铸件不同位置的毛病。从图7创造有铸件上端筋部未完备成形,存在冷隔毛病,见图7a,此处冷隔毛病与仿照结果不一致,仿照结果显示铸件在750 ℃浇注时能够完备充型,但筋部温度较低,会涌现冷隔可能。对铸件进行X射线探伤,结果见图7b,铸件存在两处对称缩松缺,位置见图7c。
(a)冷隔(b)缩松(c)缩松位置
图7 铸件毛病
表2 为铸件主要尺寸丈量结果。铸件主要安装台尺寸为615 mm,实际为616.2 mm,尺寸偏大,铸件的尺寸均匀偏差率为0.2%,实际紧缩率为0.8%,表明大型铸件的实际紧缩率与设置的紧缩率比较偏小,设计时应根据实际紧缩率进行。
表3是随炉试棒的化学身分,由表3,化学身分符合GB/T1173-2013标准。力学性能测试取3根试棒的均匀值,抗拉强度为295 MPa,伸长率为3%,符合GB/T9438-2013标准。
表2 首次铸件紧张尺寸丈量结果
表3 随炉试棒的化学身分 %
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工艺优化与剖析
针对铸件上端筋部冷隔毛病,优化铸件构造。将筋部通过增加加强筋的办法,增加合金液对筋部铝液的补充。为了防止铸件热处理变形,在铸件开口部位设置加强筋,见图8a。针对铸件尺寸问题,调度3D打印砂型紧缩率为0.8%。在铸件涌现缩松毛病的部位,增加两块冷铁。优化后浇注系统见图8b。对优化后工艺进行仿照,结果见图9。由图9a可以看出,铸件能够完备充型,无冷隔,顶部筋处温度为580~600℃,温度较优化前提高。由图10(b)缩疏松布可以看出,在毛病部位增加冷铁后,该处缩松消逝。对优化后工艺进行第二次砂型3D打印并试制。工艺改进后铸件见图10。
(a)加强筋+冷铁 (b)优化后浇注系统
图8 优化构造及浇注系统
(a)充型100% (b)缩疏松布
图9 仿真结果
图10 改进工艺后铸件
对优化后的铸件进行尺寸、化学身分、力学性能、X射线探伤等考验。对铸件尺寸进行检讨,紧张尺寸结果见表4,安装凸台的尺寸为615.3 mm,铸件整体尺寸精度符合GB/T6414-1999中CT8哀求,这解释电子机箱骨架铸件的紧缩率不能按一样平常铝硅合金紧缩率1%进行设置,大型薄壁铸件实际紧缩率按0.8%得当。
表4 优化后铸件紧张尺寸丈量结果
对铸件进行X射线探伤。结果见图11,筋部没有冷隔、缩松毛病。采取3D打印砂型铸造工艺,能够生产出知足哀求的局部壁厚为2.5 mm,范例薄厚为4 mm的大型薄壁铸件。仿照技能能够较为准确的预测铸件中缩松毛病的位置,为工艺设计供应理论依据。一样平常铝硅合金铸件设计紧缩率为1%,大型薄壁电子机箱骨架铸件实际紧缩率为0.8%,比设计紧缩率偏小。
图11 X光探伤结果
来源:司金梅,吕三雷,李晶晶,等. 基于工艺仿真和3DP砂型的大型薄壁电子机箱骨架制造[J].特种铸造及有色合金,2020,40(12):1384-1387.
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